近期,榆林新材料集團鋁業(yè)分公司檢修車間針對電解三、四車間槽壓數(shù)據采集點存在的問題開展專項改造,并取得了階段性成果,改造后的槽壓數(shù)據采集精度提升12%,為電解生產安全高效運行筑牢根基。
此前,檢修車間電工班員工在巡檢中發(fā)現(xiàn),電解三、四車間共有23處槽壓采集點存在接線松動、接觸不良等問題,直接導致槽壓測量值出現(xiàn)忽高忽低、間歇性歸零等不穩(wěn)定現(xiàn)象,不僅干擾操作人員對電解槽運行狀態(tài)的判斷,更可能引發(fā)極距和下料控制參數(shù)調整失準、加速電極消耗等一系列連鎖反應,嚴重影響生產安全。
為徹底解決這一問題,檢修車間精心部署改造工作,制定四個階段實施計劃:首先,通過專項檢查與車間溝通,精準統(tǒng)計問題采集點,并完成工器具盤點、申報與備庫,確保改造物資齊全;其次,在保障安全的前提下,按規(guī)程完成鉆孔、剝線、壓接等工序,優(yōu)先對問題嚴重的采集點進行改造;然后,對改造點開展拉力測試和絕緣電阻測試,總結試點經驗優(yōu)化流程;最后,在確認試點效果達標后,逐步完成剩余采集點改造。
目前,首批兩臺電解槽的改造已順利完成,槽壓數(shù)據采集精度較改造前提升了12%,成功解決了電壓擺動、失真等難題,槽壓控制系統(tǒng)穩(wěn)定性將得到顯著提升。剩余21臺電解槽的改造工作預計7月底全部收官。
此次改造不僅破解了制約生產的技術瓶頸,更形成了可復制的標準化改造流程。車間將以此為契機,持續(xù)深化技術創(chuàng)新與管理優(yōu)化,保障電解槽安全平穩(wěn)運行,為榆林新材料集團加快打造國內煤電鋁一體化產業(yè)“第一名”貢獻力量。